隨著聚氨酯高低壓發泡機工藝技術的發展,通過結構、發泡料配方、生產工藝等各方面的改進,行業內有實力的廠家已經開始了立式一槍注料,相比多次注料來說,一次注料所使用的注料量會多一些,但是這樣完全解決了拉伸泡沫造成的泡沫收縮開裂問題。
但一次主料工藝也存在問題。一次注料工藝的前提是要保證發泡密度必須過量填充,而過量填充又會造成水箱內部發泡壓力過大,導致外殼炸裂,或者內膽被擠壓變形,在季節交替時難免會出現這些問題。
聚氨酯高低壓發泡機難以解決收縮問題
隨著聚氨酯高低壓發泡機的發展,小的太陽能廠家購置了低壓發泡機,一般低壓發泡機價格從3萬元~10萬元之間,發泡工藝由純手工升級到半自動化澆注生產,幾乎不用工裝模具就可以生產。
廠家為了減少發泡料浪費,把廢料回收進入水箱以次充好,水箱內部出現空洞、氣孔,直接影響保溫效果。但是這種投入低,工藝簡單,見效快的生產經營模式,還普遍存在于中小企業當中。
由于聚氨酯高低壓發泡機的料比不可調、混合壓力低、流量小等問題,澆注出的發泡料閉孔率低,保溫效果不好,再加上多次澆注才能完成一臺水箱,因此水箱內部泡沫存在收縮,特別是真空管口位置,冬季普遍會出現裂口。生產廠家為了減少開裂問題,不得不提高自由泡的密度。再通過發泡塞的材質,脫模劑的成分等方面增加管口結皮的厚度等,雖然減少了開裂的表象,但依然不能根本解決收縮問題。