2012年安慶石化化肥煤氣化裝置累計運行254.8天,連續運轉率近70%,同比增長33%。其中裝置運行平穩率96.71%,實現A類安全穩定連續運行185天,再創同類型裝置世界記錄。年尿素產量31.6萬噸,實際供氫0.1431萬噸,日均供氫46.16噸/天,超額完成供氫計劃。全年主要技術經濟指標均創歷史最好成績。
2012年,安慶石化化肥部以實現“百日連運常態化”為目標起步,面對開車受阻、空分高壓板換換熱效率低等開局困境,全體干部職工不等不靠,全力出擊,以裝置運行難關為著手點,主動因“難”制宜,努力將“強三基 嚴五紀”具體要求落實到實際工作中,在運行特護、挖潛增效、專業管理上攻守兼備、招式迭出,下活整盤棋,取得好成效。
空分高壓板式換熱器換熱效率差,設備備件采購、到貨周期長,氣化裝置被迫維持較低負荷運行……不利局面之下,該部專業技術團隊很快拿出對策,以“奇招”度“難關”。
為確保空分安全度夏,該部三措并舉:“巧”用反充液氮流程維持精餾塔液氧、液空液位,更新增壓機后氮氣冷卻器及冷卻水流程、投用K4103入口補氮流程。“奇招”奇效,很快膨脹機工況和精餾工況有了較大的改善,氧氣、氮氣產品產量均能滿足氣化裝置低負荷及夏季生產需求,裝置穩定運行得以保障。
專業技術人員增設氮氣管線,巧妙地利用0.7MPa氮氣確保了冷態停車期間的系統保壓,避免凍堵的發生,并在開車階段為系統加溫吹除節省時間近30小時,有效減少裝置開車過程的消耗。尿素裝置11月以來發生E2202下封頭泄漏,雖進行打卡處理,仍有少量甲胺液外漏。化肥部除了落實特護方案,還積極對外漏固體甲胺液進行人工回收,有效減少能耗損失,避免發生環保污染事故。
“蒸汽消耗越來越少?計量有誤么?”2012年下半年以來,每月蒸汽消耗值同比后,結果不禁讓人驚呼。“開展蒸汽單耗競賽,是我們節汽‘妙招’。”該部工藝組副組長朱林軍這樣介紹。
安慶石化化肥部深化“比學趕幫超”工作,積極開展降低合成氨蒸汽單耗競賽活動,通過對各裝置運行情況科學分析,分裝置定目標,讓競賽活動有標準、有針對:空分裝置鎖定“減少空壓機蒸汽消耗”、凈化裝置著眼“增加自產蒸汽并網量”。活動都收到了漂亮“答卷”:競賽以來節汽效果顯著,空壓機透平減低蒸氣消耗約6t/h,凈化裝置增加中壓蒸氣并網量約10t/h。
“妙招”的效益還真不小。凈化裝置變換單元實施降壓差改造,整體壓差降低了0.2MPa,中壓廢鍋E2105多產中壓蒸汽近10t/h,實現氣化蒸汽多并網,降低了蒸汽單耗,年增效就超過240萬元。
更多“妙招”在工作細處。該部專業管理聯動,及時對汽、水系統 “跑冒滴漏”部位進行了消缺,對伴熱蒸氣進行了節流,降低了34PV0002B蒸氣放空量;同時優化系統運行,保證蒸汽系統平衡,避免蒸汽放空損失;各大機組適度調整,降低蒸汽消耗;盡可能提高氣化自產蒸汽并中壓蒸汽管網量,降低裝置蒸汽消耗量。
除蒸汽指標優于以往,合成氨綜合能耗、噸氨耗煤等關鍵指標優化也取得較大突破,均創造歷史最好水平。
“盡可能多想一些,把工作做細一些。”強調在專業管理上做功夫、挖效益,是該部抓好生產、夯實三基的具體要求,堅決不玩“虛招”,步步為“實”。
以每個工作日的“七位一體”例會、運行重難點問題專題會等短會形式,該部構建快速交流、任務督辦、全程監控的生產信息平臺,精簡流程,高效辦公,進一步提升執行力建設。以班組長季度例會、裝置四班聯席會等載體,圍繞裝置生產運行、基層班組管理等實際問題展開討論,及時將好建議、金點子論證、落實。
“讓考核發揮‘正能量’。”在確保考核的公平、公正之外,該部將考核的話語權交給職工,并將考核向能做事、做好事的職工傾斜。以班組長、職工代表參與組成的專項獎勵考核領導小組突顯作用,針對生產優化的各項考核辦法逐一落實。此外,隱患排查安全專項獎勵也擴大范疇,專業技術人員全線覆蓋,進一步滿足了強化現場管理的考核需求。
領導干部帶頭做好,積極鼓勵優秀員工,傳遞“正能量”在安全生產中發揮較大作用,為裝置安穩優運行做出保障。