近日,揚子石化烯烴廠因為采用了合理化的建議,是的該廠的環氧乙烷裝置效率穩步提高。不僅節省了假秀費用而且節約了時間,保護了環境,提高了效率,積累了經驗,可謂一舉多得。
以往1套環氧乙烷裝置停車檢修時,小汽包內壁暴露在大氣中,與水、氧氣接觸,出現銹蝕,這是開車決不允許的,為了確保安全,開車前必須對小汽包做噴砂除銹處理,這也成了每次裝置停車大修的必經“程序”。今年,面對乙二醇片區大幅壓縮的檢修時間、更高更嚴的環保要求和從嚴管控的檢修費用,烯烴廠打破常規思維,多次召開專題會,設備、工藝技術人員查圖紙,跑現場,看流程,進行問題探討,深入分析1#環氧乙烷裝置兩臺小汽包銹蝕的原因,提出并實施小汽包隔離通風的合理化建議。
烯烴廠制定了詳細的《小汽包大修隔離保護方案》,提早制作好所需的盲板,準備好接通儀表風,還指定了專門的項目責任人,嚴格按照既定方案組織實施。1套環氧乙烷裝置停車檢修一開始,烯烴廠就組織人員用盲板將小汽包兩頭“盲死”,與周邊管線系統完全隔離,形成了單獨的密閉空間,并且在小汽包倒淋和放空口接入干燥儀表風,讓小汽包內部始終保持干燥氣體流動。車間還組織崗位人員24小時不間斷監控,確保干燥氣體流動順暢。由于儀表風干燥,露點低,用它將小汽包內壁與大氣隔斷,有效地阻擋了水和氧氣的進入,從而保護了小汽包內壁。
檢修結束后,大家一檢查,小汽包內壁毫無銹蝕,潔凈如新,效果非常好,不僅為裝置的提前開車打下基礎,還節約了人力、物力、財力。這一做法的成功,給了揚子石化烯烴廠信心,在今后的裝置中,都將應用。